图为王超在维修可编程控制器。 通讯员 黄江燚 文/摄
王超是南京东车辆段徐州设备车间机电维修班副工长。他在可编程控制器的维修方面,被同事们公认为是“内外兼修”的高手。
适应范围广、编程灵活的可编程控制器作为设备控制核心,一直都是现场设备维修中的难点。王超最初接触这一块,完全是被“逼上梁山”。检修车间引进的转向架清洗机,在使用一段时间后出现不能自动运行的故障。他对着只有鞋盒子一样大的可编程控制器,怎么也找不到故障位置,而厂家维修人员只更换了一个限位器就解决了问题,这对王超触动很大。
王超了解到,在可编程控制器的内部,起着决定作用的就是控制程序,只有搞清内部的控制逻辑,才能理顺维修思路,找到故障位置。为此他购买了相关技术书籍,从基础的编程参数算法学起。他还在维修实践中,把可编程控制器的程序上传到个人电脑中,再和设备的运作过程一点点对照,从而摸清设计思路,熟悉设备运行情况。通过不断积累和摸索,王超不仅可以处理常见的故障,还可以对可编程控制器的内部程序重新编写,解决疑难故障。
检修车间使用的轴承退卸机液压油缸推送不到位,经检查发现是可编程控制器的一个输出点位损坏。王超经过分析后,找到内部程序的故障输出点位,然后重新编写程序,使用其他输出点位替代,仅用一个小时就解决了问题。
在掌握了可编程控制器内部程序调试的技术后,王超又盯上了可编程控制器外部硬件的维修。他在维修实践中发现,可编程控制器的价格少则几千元,多则上万元,发生故障的可编程控制器很难购买到合适的备品。而那些随着生产设备的更新换代淘汰下来的可编程控制器,若可修旧利废,既可解决维修难题,还能节约成本。
于是,王超试着对旧可编程控制器的各种模块分解组装,摸索其中的结构,积累了外部硬件维修经验。这几年,他先后修复了10余台可编程控制器。使用多年的轴承注脂机可编程控制器输入输出模块发生故障,由于其内部控制程序无法升级,不能采用常规手段更换维修,厂家开发人员建议整机报废更换。王超在和厂家反复沟通后,靠着平时维修积累的经验,最终找到可以更换的输入输出模块,完美解决了故障,让老设备在现场继续发挥新作用。
“检修车间修车工艺线改造后,引进了新的品牌型号的可编程控制器,我还要继续学习,努力跟上设备更新换代的步伐。”王超如是说。