杨正芒
“搞定!老曹,牵引电机负载试验全部合格!”合肥机务段中修库电机组传来工长黄金辉爽朗的笑声,“多亏了这台大宝贝,不然这么重的中修任务,不知道要干到啥时候。”
“那还用说,大师出品,必属精品。”曹治祥瞥了工长一眼道,“看起来不起眼的改进,却能起到意想不到的效果,又省功又省力。”他们口中的大宝贝,是获得第八届全国铁路青年科技创新奖的“牵引电机负载试验台”,研发的主要负责人是全路青年岗位能手、火车头奖章获得者,年仅31岁的“90后”业务骨干王海洋。牵引电机在检修后的测试中,需要及时排查出检修工艺、质量上的问题,从而应对复杂多样作业环境。在负载试验台改进之前,仅能检测出电压、电流等信号,而牵引电机的重要参数轴承温度、冲击故障预警信息却无法采集,要额外进行人工测试,费时又耗力。
如何让试验台同时采集多组数据,提高检测效率?带着这个疑问,王海洋带领团队投入到改进牵引电机负载试验台的攻关中。
为了弄清工作原理,他多方协调联系厂家调取试验台相关资料,晦涩难懂的图纸和专业数据堆满他的办公桌。为研究明白其中的逻辑原理,他往往深夜才离开工作室。经过半个多月不知疲倦的寻找和试验,他终于在JK00430型机车走行部车载监测装置上找到思路。但问题又来了,两个不同厂家、不同系统的设备,计算方法截然不同,很难做到兼容。毫不气馁的他带领团队开始无休止的试验和测试,一次次数据紊乱,一次次输出乱码……已经不记得经历过多少次失败,终于他们找到了解决办法,两个设备完美“融合”。
新试验台改进后已成功检测1315台牵引电机,累计检测出19台故障电机,检测合格的电机装车后故障率为0,年节约成本200万元。“只有敢于创新才能解决问题,才能不负青春。”这是王海洋常挂在嘴边的话,也是他的工作写照。