通讯员 于之生 王道强
10月3日,集团公司首台HXN5B内燃机车C4加强修,在集团公司机务部的指导下,在合肥机务段相关科室、车间历经1个多月的通力合作下,圆满修竣交车,开始上线使用,这标志着该段已经具备和谐型内燃机车高级修能力。在检修过程中,该段不断完善工作机制,提炼优秀工作法,固化先进经验,以此为契机提升和谐型内燃机车检修能力。
明确任务 合力共为
开展HXN5B型机车C4加强修,是集团公司深入落实国铁集团深化开展修程修制改革要求,提高机车检修效率,提升机车供给能力的一项重要措施。
集团公司目前共配属58台HXN5B型内燃机车,每年有12台要进行C4加强修。HXN5B型内燃机车C4加强修若由哈尔滨大功率机车检修段检修,回送距离远、维修周期长,为此,集团公司决定在合肥机务段实施HXN5B型内燃机车更高级的修程,将该段逐步打造成全局和谐型内燃机车C4加强修及主要部件维修基地。
为确保任务顺利完成,合肥机务段制定HXN5B机车C4加强修工作推进方案,组织技术、检修等部门编制HXN5B机车C4加强修检修工艺范围等技术文件,做好材料配件物资储备、生产组织调整及职工培训工作。9月12日,该段举行首台HXN5B型内燃机车C4加强修上台开工仪式,提出坚持“全段一台车、实干创精品”的质量理念,充分发挥整体团队合力,确保本次检修任务顺利完成。
统筹协调 打通堵点
HXN5B内燃机车C4加强修对合肥机务段、对全局来说都是开先河的事,在推进这项工作过程中,面临着人员经验不足、工装设备短缺、互换配件等时过长等现实问题。
为了破解难题,该段组织相关车间科室先后8次召开专题会议,调整生产分工。组织技术骨干赴中车戚墅堰公司等地学习,邀请专业工程技术人员来段进行相关理论技术培训及拆装指导,明确工艺范围和作业标准。结合现有设备设施,优化工艺流程,组织编制C4加强修中修网络图,按柴油机、电机、电器、走行制动四大类编制记名修台账。
该段合肥检修车间不等不靠,梳理出C4加强修必换配件、必需的工装机具,向职能部门申报配备。围绕HXN5B型机车总体结构布局,组织技术员、质检员梳理总结作业重点和注意事项,纳入班前重点学习内容,组织中修队骨干上车了解动力间结构,掌握安全关键和起吊要点,避免因分解不彻底导致机体受损。他们还积极开展隐患检查整治工作,发现油水管路“跑冒滴漏”、电线路“松虚短破”、螺母松脱、标识丢失等问题共计227件,逐一进行整治。
抓住关键 期到必成
在HXN5B机车C4加强修修程中,柴油发电机组在中修库起吊是风险最高的作业环节。该段严格落实大部件吊装作业规范,细化安全风险控制措施,确保起吊作业安全。
为有效应对起吊过程中的突发情况,该段对照作业流程图,安排调度员、质检员分别在天车和机车上全程做好起吊作业把关,做到专人指挥、四角防护、多人把关,同时邀请厂家现场指导作业过程,共同把好安全关。
为了保证检修进度,该段大胆改进工装设备,通过加装顶复钢制垫块以及走行部构架支撑装置,提高现场作业空间,便于人员进出和装备投入使用,既改善了作业环境,又提升了作业效率;改进HXN5B型轮驱定位装置,使得之前单一轮驱定位变为三个轮驱整体定位,大大减少装配时间,提升装配精度。
9月28日,该段首台HXN5B内燃机车加强修顺利实现顶棚合拢;9月30日,该车修后一次启机点火成功。交车前,检修人员对电器、走行、制动、辅助等部件进行仔细整备,段验收室严格对照标准细致检查、验收,发现问题及时反馈整改。10月2日,该机车从合肥东三场运行至巢湖西站,而后折返至合肥东一场圆满完成超100公里试运行任务,标志着集团公司首台HXN5B内燃机车C4加强修后达到上线使用标准;10月3日,该机车正式上线投入使用。